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【会员资讯】魏桥纺织推进智改数转赋能高效生产
2025-08-141



他们,是技术攻坚的尖兵,在专业领域执着探索、深耕不辍。他们,更是引领突破的先锋,凭借精湛技艺和不懈追求,推动科研创新与技术进步。


技术创新领军团队

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中纺企协副会长单位山东魏桥创业集团有限公司下属滨魏工业园智能化第一分厂是一支作风优良、锐意进取的队伍。团队紧密结合生产实际,持续进行研发创新,对智能化设备进行升级改造与技术革新,赋能高效生产。作为集团公司处级先进单位,该分厂成功摘得滨州市优秀质量管理小组、纺织企业管理创新案例奖等多项荣誉。
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技术攻关提效能

在技术创新方面,滨魏工业园智能化第一分厂聚焦生产痛点难点,持续攻关,提升设备自动化与智能化水平,推动生产效率提升。

针对自动包装线卸纱平台筒纱易脱落问题,团队深入研究试验,联合厂家技术人员进行技术改造,保障了细络车间包装线正常运转。

细纱智能化轨道因容量有限,阻碍早班换粗纱制度推行。团队经细致研究和核算后升级改造,实现早班集中换纱,停台时间缩短,换纱与扫车同步,设备利用率显著提升。换纱效率提高60%以上,每日增产150千克,月增产4.5吨。该方案被设备厂家借鉴采纳,同时在公司其他智能化分厂推广。

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针对精梳机随机落棉测试工具满足不了高质低耗需求的情况,团队自主研发精梳单眼落棉试验工具,将眼差缩小至0.3%以内,还改进顶梳隔距测量方法,提升工艺一致性。结合设备精益化整机,使一次性制成率提高9%以上,分厂毛利率提升,实现质量与效益双赢。

此外,团队开发的包装线配重双回流智能分拣系统,使配重效率提升30%,人工成本降低50%,产品质量显著改善。

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管理创新深挖潜

管理创新方面,团队总结“七点落棉调整法”,分阶段调整梳棉定量,优化落棉隔距,自制单点落棉测试箱精准调控落棉点,减少落后机台,显著改善各项质量指标。

建立“瞬断零根机台”管理体系,动员全员参与,通过设备整机优化、操作培训与竞赛、建立双向反馈机制实时解决单锭异常,使瞬断率下降70%以上,月产能提升4.8吨。实施“回花四步量化管理法”,推行“量化对比——公示——总结——验证” 四步法,动态跟踪回花数据,激发全员节约意识,形成良好竞争氛围。














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滨魏工业园智能化第一分厂将管理与创新深度融合,通过设备改造和工艺优化,深挖创新潜力,实现了质量提高、成本降低、效率提升的多重目标。未来,团队将继续深化技术创新,优化管理流程,力争在智能化生产与高效管理上取得更大突破。

来源:魏桥创业

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